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| 近来活性白土市场竞争十分剧烈,售价不断压低,加上硫酸价格逐步上升,使活性白土生产企业亏损面扩大,很多单位被迫停产。没有四新项目的新建工厂无法开工,而许多经过设备技改的活性白土厂如浙江仇山、高禹、四川仁寿、广西宜州等,却能维持生产,并有一定的利润。这里有许多因素,其中生产设备的效力高,起着决定的作用。 活性白土不是一个大行业,国际上也属边缘。因此不像水泥、冶金行业那样有专用设备,生产工艺过程也无规范。市场的很多定型设备并不适用。例如选用一般产品定型设备的江西广丰、广西扶绥等地的新建活性白土厂。因设备运转费用高和产品质量等问题,难以启动运转。活性白土生产优化设计首先要满足能生产出质量有竞争力的产品,接着是投资省,机械设备运转和维修费用低,劳动生产力高,并要考虑到劳动条件和环保。总之是生产成本要低。 我们对生产活性白土的传统设计和优化设计,在产品质量相同的条件下,两种设计计算出的车间生产成本见表1。 表1 活性白土生产成本表(元/吨)
表1是采用一般钙基膨润土为原料生产活性白土的对比状况,每道工序都搞优化,经测算每吨产品能降低车间成本191元,如果用高粘度钠镁基膨润土来生产活性白土,还需有消除胶质的处理过程。用天然脱色力强并高纯蒙脱土来生产活性白土,其生产成本更低。 优化设计的主要内容 生产工艺过程的选择: 活性白土产品质量要满足用户实际需要,不能光看销售合同上的指标。例如:过滤速度、带油率、比表面积、油脂的光安定性、酸价过氧化值、碱氮等指标,现有的质量标准中没有制订上去。对采用的原矿要作详细的测定试验,小试数据与大生产差距甚大。不能作为建厂依据,建厂的地理环境和社会人际关系,要详细考查。然后,列出多种工艺流程。从中优选出最佳方案,达到优质、高产、低耗、安全的目的。 生产机械和设备的选择和改进。主要有以下五项: 一、活化用膨润土原矿粉碎设备的优化 原矿粉碎到一定的粒度,才能与酸全面彻底地活性化,地面开采的膨润土含水高、质软不用干燥,采用直接高速打浆或湿法球磨,动力消耗低。 深井采掘的膨润土,硬如石、在水中不分散,湿法打浆或湿法球磨的成本,远远高于烘干和雷蒙磨制粉。原矿水分在<20%的条件下,要重点研究改进烘干和磨粉的设备。活性白土的原料水分低于15%就能用。磨粉过程中只要去掉5%的吸附水。可以将热烟道气通入雷蒙磨。并改成开路操作。生产成本比湿法磨低得多。 二、大型活化反应釜的制作 圆柱形反应釜,当容积增大时,每立方米热泥浆与釜体壁接触面积相应减少,不容易冷却,设备增大后,所有搅拌器阀门,进汽管等另部件数量不增多,每立方米容积的造价越大越低,原来12m3的活化反应釜每台6万元,每立方米容积为5000元,当容积增大至36m3,每台9万元每立方米2500元,继续增大至72立方米,每台13万元,每立方米造价下降至1800元。 容积大创造了延长活化时间的条件,活化时间从4小时增加到12小时,使硫酸得到充分利用。加上后面的水洗和烘干损失减少,每吨能节约硫酸179公斤,产品质量相等,当活化釜容积达到72 m3时,保温效果好,延长活化时间只增加极少量蒸汽。大容积活化釜制作要点为: ①用钢筋混凝土浇注外壳,替代钢壳,保温效果好,又节约资金。 ②水玻璃耐酸混凝土防腐。与水泥的隔离层为332型耐酸树脂玻璃钢。 ③搅拌器选用双速电动机。投料时第分钟24转,保温时只需每分钟8转。动力消耗低。 ④搅拌器防腐用耐酸、耐高温不渗透的W-1改型树脂玻璃钢。 ⑤冲汽管购置内搪微晶玻璃的钢管。从活化釜体外面下部通进。(插入部分应安装厚壁四氟乙烯管,用棒材车削加工也可) ⑥釜盖与釜体结合部位用厚壁橡胶管,外包扎生料带(聚四氟乙烯)作密封填料。 这种活化反应釜,可用10余年,一般不需大修。 三、直接火转筒烘干机的改进 一般水泥厂用的单筒烘干机,用于活性白土或膨润土湿料都适宜,需作以下7方面的改变: 1、增加筒体长度,达到长度与直径之比13为宜; 2、降低斜度,从5%调平到1%; 3、降低转速,一般限定在每分2-4转; 以上三点主要目的是提高物料填充率与延长物料在筒体内停留时间。 4、依据物料出窑的粒度需要,加链条或短钢管,起传热、粉碎、阻气流的作用; 5、进料斜管与火焰直接接触,很容易烧坏,增加了烟道气的阻力,进料的同时,漏进了大量的冷风。使风机负荷提高,热效率降低。为此,在窑头密封圈与热风炉之间的颈部装螺旋进料斗,用无级调速电动机任意控制进料速度。解决上述斜管进料诸问题,而且降低了进料高度2米多。便于胶带,或铲车上料。关键设备是转筒头部的进料斜式轴注铲刀,将螺旋进去的粉料不断地送进简体内。 6、窑尾装螺旋出料器,起到密封与提高干料出窑高度的作用,便于车接或自动输送。 7、筒体与旋风复盖保温毡(岩棉、硅酸钙等保温材料)。 经过以上改进。φ1.5×20米转筒烘干为例,动力装置从50KW,下降到26KW。单位煤耗节约30%,排烟温度从160-220℃。降低到80-120℃。延长了转筒烘干机(有时叫迥转窑)经常运转的时间。 四、双级流化床烘干机的改进 该机是上海代工研究院的定型产品,用在活性白土烘干时产生的故障有: ①水份较低的滤饼,难以进入不能调速的双级螺旋,故不得不加水调湿,浪费能源; ②从总管分出到扁床的风管很容易烧红断裂、熔化; ③扁床出料口易漏进冷风,影响热效率; ④排风量大,湿气中含有大量粉尘,难以回收,造成污染,若用每台20万元的高压静电除尘器,特别在寒冷条件下无法使用。 改进双级流化床烘干机的办法是: 进料斗装单螺旋无级调速进料管,从泥浆到干料都可顺利定量进入圆床。扁床下部与圆床下部联通。不用单独热风管。扁床出口下部装关风器,连续出料,不易漏风。为了解决尾部粉尘巨扬的大事,出料水份控制在20%左右,粒度1-5mm。此时基本上消除了排空的粉尘。约20%水分的物料,再通过别的不生产粉尘的烘干设备,达到产品质量要求。 五、节水型水洗 已活化的泥浆加水20倍澄清后排出废酸液再用压滤机压出废酸集中后,用石灰中和排放。将滤饼打浆每吨干料加20吨水,作第二次洗涤和压滤。滤液作第一次水洗用。滤饼进入下一道烘干工段。该工艺,每吨活性白土用水量从90吨下降到20吨,可节水70吨。原来沉降水洗5-6次,每次有部份活性白土泥浆流失。中和时和石灰渣一起成为滤饼当作废料倒掉。一般损失占活性白土总量的5%,节水型工艺没有白浆流失,节水70吨计21元,减少产品流失5%计20元,合计增收42元,多压一次每吨活性白土多耗电10度计5.5元。收支相抵,每吨活性白土降低成本35.5元,购买压滤机和高压泥浆泵的投入比原来多建水洗槽的原工艺要省钱。 此外,除尘设备投资大,维修费用高。如高压静电与布袋除尘用于易吸收水分的膨润土,此时结露问题也需解决。二级烘干改成多筒双回式间接转筒烘干机,改用价格低的地产煤,烘干成本不增加。此设备无粉尘飞扬。可解决产品损失和污染环境问题。可适当采用。 总之,活性白土生产工艺过程机械设备的优化,潜力很大。希望各生产单位积极创新。 |
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